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纯钛烟道膨胀节在火电湿法脱硫中的研究与应用

作者: 发布时间:2018-07-23 浏览量:4601

根据国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,及《河南省燃煤机组超低排放改造专项行动方案》等各地方法规的要求,2016-2017年各地火电现役机组脱硫排放浓度执行35mg/Nm3,中高硫煤区域火电脱硫机组,为满足这一要求,进行了双塔脱硫改造、单塔双循环改造等,无论哪种方案均不同程度增加了吸收塔气液比,通过洗涤进一步降低了脱硫排烟温度,经调研,部分超低排放机组脱硫后排烟温度已低至45℃,在该温度下,脱硫湿烟气对烟道系统的腐蚀性进一步加强,对脱硫烟道防腐性能提出更高要求,尤其是烟道膨胀节位置,调研发现,国内绝大多机组选用非金属蒙皮+框架的形势作为湿烟道膨胀节,因材质、打孔、防腐工艺、安装工艺、启停机热胀冷缩等各种原因,多数电厂脱硫湿烟道膨胀节存在不同程度的腐蚀渗漏情况。 华电漯河发电有限公司(简称漯河公司)湿烟道膨胀节自投产以来,同样遭遇该问题困扰,先后更换了两套蒙皮、一套框架,将框架压板升级为316L材质,均未有效解决湿烟道膨胀节漏水问题。为彻底解决脱硫湿烟道膨胀节漏水难题,2015年末漯河公司成立攻坚克难小组,通过研究脱硫湿烟道的腐蚀机理、钛的防腐蚀性能,对比传统非金属、金属膨胀节及安装工艺优缺点,结合近期钛金属价格大幅下降趋势,漯河公司取长补短,创新性使用纯钛烟道膨胀节,一劳永逸彻底解决烟道频繁漏水难题。

二、脱硫系统、湿烟道膨胀节腐蚀现状分析

火电机组锅炉烟气经静电除尘后,高温烟气(100~150℃)主要含有SO2、SO3、HCl、HF、NOx、烟尘及水汽等成分,经脱硫吸收塔系统喷淋洗涤后,烟气的主要成分为饱和水汽、残余的SO2、SO3、HCl、HF、NOx携带的SO42-、SO32-等,一般认为脱硫烟道发生的腐蚀原因主要有以下三种:1、SO2和SO3引起的化学腐蚀;2、Cl-和F-引起的电化学腐蚀;3、流体冲涮引起的机械腐蚀。 传统脱硫湿烟道膨胀节多选用非金属膨胀节、镍基金属膨胀节,其中以非金属膨胀剂居多,国内多数设计院将脱硫专用非金属膨胀剂编入脱硫设计导则,指导脱硫系统选型及应用。 实际应用中,不管哪种形式的非金属膨胀节,均为法兰连接,分为水平法兰和垂直法兰两种形式,施工过程中,需在烟道上焊接膨胀节框架,在烟道防腐期间对法兰端面进行玻璃鳞片防腐,待玻璃鳞片固化后进行膨胀节蒙皮安装,在蒙皮外侧使用压板压紧,这期间,需多种工序交叉进行,对施工工艺及监督有较高要求,不可避免的出现“法兰—鳞片—压条—蒙皮—压板”这一组合,在压板螺栓安装时,法兰端面玻璃鳞片受螺栓挤压,不可避免的会出现压损、内部开裂等情况。 脱硫系统投运后,随烟气温度变化,受应力影响,膨胀节位移形变,部分电厂脱硫烟道膨胀节会出现“启动漏”现象,重新对压板螺丝进行加固后,能减免泄露情况,但会进一步压损法兰端面鳞片,造成越漏越紧,越紧越漏这一不可逆情况,最终,脱硫烟道法兰端面受烟气渗漏腐蚀,法兰损伤,造成脱硫烟道膨胀节泄露不可修复。 镍基金属膨胀节以316L、2205、2507为主,316L材质膨胀节对SO3及Cl-离子抗腐蚀能力较弱,经调研,在脱硫湿烟道实际使用中,平均寿命不超过两年;2205、2507材质金属膨胀节在国内有不少良好业绩。

三、钛膨胀节性能的可行研究

钛及其合金具有许多优异的性能,钛的熔点高(1668℃)、密度小(4.5g/cm3)、强度大(抗拉强度400MPa~770MPa,钛合金达1800MPa)。钛合金在-250℃~510℃温度下均具有足够的韧性。钛最突出的性能是耐蚀性 ,无论在氧化性环境中,还是在氯化物、硫化物、湿氯等苛刻的腐蚀介质中都表现出良好的耐蚀性。这是因为:(1)钛的致钝电流密度较小, 致钝电位较负,稍具氧化能力的氧化剂就能使其钝化。(2)钛的稳定电位范围较宽,不易形成“过钝化”。(3)钛的钝化态不易被破坏,即使表面被划伤也能迅速修复,所以钛的钝化膜具有很高的稳定性。 钛在管道膨胀节上有较多应用,因其价格昂贵,应用范围较窄,但随着发展,我国完全依靠自身的钛资源及技术力量建立了采选—冶炼—熔炼与加工和研究-生产-应用两个完整的工业体系,钛材的价格以由原来的数十万元每吨,降低到十万多元每吨,与国内镍基不锈钢金属价格基本持平,在制作同尺寸零件时,因钛密度低于镍基不锈钢密度(7.98g/cm3),用料上重量也有40%以上的节省。 同时因其优越的延展性、韧性,在设计、制作期间,厚度可以控制在2mm以内,比镍基膨胀节节省大量材料,在脱硫烟道区域制作安装钛膨胀节,其综合价位与非金属膨胀节、镍基金属膨胀节持平,综合考虑其优越性能,安装钛膨胀节有较高的优势及可行性。

四、钛膨胀节的创新性应用实施

漯河公司机组装机容量为2*330MW,锅炉型号为上锅SG-1120/17.50-M732,除尘装置采用山西环保电力设备总厂配置双室五电场静电除尘系统,电除尘入口增加低低温省煤器,进一步降低烟温,脱硫系统为石灰石-石膏串联双塔,共配置六层喷淋层、一层合金托盘、五层屋脊式除雾器,设计排烟温度45℃。脱硫系统湿烟道膨胀节原设计均为非金属膨胀节。 随着机组运行,烟道膨胀节多次发生腐蚀泄漏。2016年机组检查发现膨胀节法兰端面腐蚀损坏,螺栓孔腐蚀,已无修复价值,需进行膨胀节整体更换。华电漯河发电有限公司专业技术人员结合烟囱钛板、钛钢复合板施工经验,对比施工难度、造价、使用寿命等因素,综合考虑论证,确定使用纯钛膨胀节作为烟囱入口湿烟道膨胀节,彻底解决烟囱入口烟道膨胀节腐蚀损坏情况。 应用实施过程:①根据原膨胀节设计压力、膨胀余量、安装尺寸进行设计,钛材选用TA2材质,厚度为2mm,膨胀节宽度为300mm,膨胀余量为±50mm,将纯钛膨胀节设计为12段分体式单波纹钛膨胀节,分为4个直角段(∟1000*1000*350)及8个水平段(2000*350),并委托机加工厂对钛板进行压型制作(图一);②零件到厂后,对焊缝进行100%着色检测;③根据钛对钛、钢对钢的焊接原则,将钛钢复合板钢板侧焊接在烟道内侧,内外满焊并进行焊缝检测;④将钛膨胀节压型板分段焊接在钛钢复合板钢板钛板侧,对焊缝进行着色检测;⑤对钢烟道与钛钢复合板钢板接口位置进行鳞片防腐,及FPR加固,表面刷涂环氧树脂漆进行封闭,整体施工完成(图二)。 图一:钛膨胀节加工零件(图为两台机的材料) 图二:钛膨胀节安装完成及焊缝检验 施工难点:①烟道与钛钢复合板钢板为内插焊接、钛钢复合板钢板与钛膨胀节为内插焊接,在制作安装过程中,应注意尺寸;②所有钛焊接应严格执行焊接工艺质量及验收程序;③钢烟道与钛钢复合板钢板接口位置为薄弱环节,防腐作业期间应进行2mm鳞片作业及2mmFPR作业。

五、钛膨胀节的应用效果

漯河公司钛膨胀节设计、制作、安装造价与非金属膨胀节造价基本持平,2016年6月钛膨胀节施工完成后,连续运行一年,两台机组烟囱入口是烟道膨胀节位置实现全年“零泄露”;2017年7月机组检修,在钛膨胀节连续冲刷运行一年后,漯河公司技术人员对烟囱入口钛膨胀节进行了测厚及外观检查。检测结果显示:分点测厚值与安装值一一对应,钛膨胀节内、外表面光洁如新,钛焊缝饱满完好,无沙眼、开裂迹象,钛膨胀节与烟道接缝位置完好,无腐蚀情况发生,真正实现“零腐蚀、零泄漏”(图三)。实现彻底解决湿烟道膨胀节频繁漏水难题。

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